我們對500噸液壓機系統(tǒng)的改進說明,一個企業(yè)想要長足的發(fā)展一定要不斷的完善技藝,不斷的改進生產(chǎn)模式。根據(jù)時代的需要,根據(jù)客戶的需要,根據(jù)生產(chǎn)的需要來定制產(chǎn)品和流程。今天為您介紹一下我們對500噸液壓機系統(tǒng)的改進方案。
(1)主要故障 、倮雍细衤瘦^低,約55%,無法滿足工藝要求。其現(xiàn)象是常出現(xiàn)壓制拉延零件的裂縫。 、谏弦簤焊祝ㄖ鞲祝〾褐扑俣刃∧苷{(diào)節(jié),因此不能滿足部分品種的壓制工藝要求。 、蹓毫φ{(diào)整不方便而且精度低、穩(wěn)定性差,使系統(tǒng)工作可靠性降低。 、芄ぷ魉俣炔环(wěn)定、振動大、噪聲大。 (2)故障產(chǎn)生的原因分析 ①原液壓系統(tǒng)工作原理 a.液壓缸9快速下行。1YA帶電,換向閥5換向到左位,進油路:液壓泵1--單向閥4一換向閥5左位-液控單向閥6一液壓缸9上腔。同時液壓單向閥7導(dǎo)通,主缸活塞在滑塊重力作用下加速下行,泵供油不及而使上腔出現(xiàn)負壓使液控單向閥8導(dǎo)通,充油箱的油液進到缸9上腔實現(xiàn)充油;赜吐罚阂簤焊9下腔—液控單向閥7—換向閥5左位—換向閥12中位一油箱。 b.主缸慢速下行。上滑塊在運行中接觸到工件時上腔壓力升高,閥8關(guān)閉,此時加壓慢速下行速度由液壓泵流量決定。其進、回油路與快速下行時相同。 c.保壓。當主缸上腔壓力上升到壓力繼電器15的調(diào)定壓力時發(fā)信號使1YA斷電,換向閥5換向到中位時主缸上下兩腔封閉而保壓。保壓時間由時間繼電器按工藝要求調(diào)節(jié)。此時泵卸荷。 d.快速返回。保壓時間到,時問繼電器發(fā)信號使2YA帶電,換向閥5換向到右位,其進油路:泵1一閥4一閥5(右位)一閥7一主缸9下腔。同時使閥8、閥6導(dǎo)通,回油一路回到充油箱中,另一路由主缸上腔一閥6一閥5(右位)一閥12一油箱.頂出缸(下液壓缸)的工作過程如下;當主缸回劉上位停止時,3YA通電,閥12換向到右位,頂出缸作向上頂出運動。其進油路為:液壓泵1一閥4一閥5(中位)一閥12右位一頂出缸11下腔。同油路:缸i1 I:腔一閥12一油箱。此外,當3YA斷電時頂出缸可停留在某位置。 當作薄板拉伸壓邊(浮動壓邊)時,頂出缸在上位保持一定的壓力隨主缸滑塊的下壓而下降時,其回油路為:頂出缸11下腔一溢流閥13一油箱。 ②存在問題的分析振動噪聲較大的問題主要發(fā)生在主缸快速下降過程中和保壓后換向返回時,有以下兩個主要原因。 a.液控單向閥7可能存在不斷地開、關(guān)的轉(zhuǎn)換造成主缸下行速度快慢變化引起振動和噪聲。當主缸開始下行時因滑頭重力作用而加速運動,泵供油不及而使卜腔出現(xiàn)負壓,閥4、6可能會自然打開而不需要壓力。因此點Ⅵ壓力也會隨之下降造成液控單向閥7關(guān)小甚至閉合,主缸就會減速甚至瞬間停留,上腔負壓消失,隨后點Ⅵ壓力再增大,缸9再度加速下行、上腔再度出現(xiàn)負壓。這樣循環(huán)就會出現(xiàn)缸9下行速度時快時慢,從而引起系統(tǒng)振動和噪聲。 b.主缸9在保壓后轉(zhuǎn)換上行時,因上腔壓力很大,油路突然換接產(chǎn)生液壓沖擊也會造成很大的振動和噪聲。 第一個問題是主缸9壓制速度不可調(diào),不能滿足某些零件的壓制速度工藝的要求。因為系統(tǒng)采用的是定量泵又未設(shè)置調(diào)速回路。要解決該問題要么用變量泵要么在適當位置加裝流 量閥。
圖128改造后液壓系統(tǒng) 1液壓閥;2一比例溢流閥;4一順序閥;5一三位六通換向閥;6~8液控單向閥;9,11一液壓缸10,13,14一溢流閥;12一二位四通換向閥 第二個問題是壓制需要壓邊拉延的工件時,時常有拉延開裂的情況發(fā)生而造成廢品。原因是閥3是普通的YF型液流閥,壓力調(diào)節(jié)精度低,而且是遠程調(diào)壓,其管路長,泄漏和阻力變化大也造成壓力波動,在壓制工藝要求較高時不能滿足要求。 (3)解決方案 根據(jù)以上分析制訂了改進的方案。 圖128是改造后的液壓系統(tǒng),與原系統(tǒng)相比有以下的改進。 、賹蜗蜷y4換為順序閥。這樣不管液壓缸9上腔是否出現(xiàn)負壓,點N總能保持一定的壓力。而且孽以根據(jù)實際幘玩調(diào)整其壓力,而不像單向閥改變開啟壓力要靠更換彈簧實現(xiàn)。 ②設(shè)置卸壓回路。如圖l一2;{18穆增加換向陶A和節(jié)流閥B。當5YA帶電同時延時繼電器記時,上腔通過節(jié)流闊藤鞭陶閹A卸壓,其卸壓快慢由節(jié)流閥B調(diào)節(jié)、卸壓時悶誨時閩繼電器鑣帶。卸壓時間到,再使2YA帶電,液壓缸9上行。 ③增加一個節(jié)流閥D和一今捷向閥C萋覆成出四節(jié)流調(diào)速回路,可以實現(xiàn)調(diào)節(jié)壓制時主缸的速度,滿足加工多種蓉鋅的不同壓制速度的要求,擴大設(shè)備的應(yīng)用范圍。 ④將原系統(tǒng)中的調(diào)壓閥2、3用一個比鍘滋流閥替換,既實現(xiàn)了調(diào)壓的方便性又能保證壓力調(diào)節(jié)的精確度。 系統(tǒng)改造后系統(tǒng)壓力穩(wěn)定性改善了很多,壓力調(diào)節(jié)精度提高了很多。
通過不斷的改進讓我們的500噸液壓機更加耐用,精度更加好,操作更方便,同時也更方便維修。為500噸液壓機長期的使用奠定了基礎(chǔ)。如果您有關(guān)于500噸液壓機的相關(guān)問題可以與我們聯(lián)系。
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